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节能解决方案
能源双控下 液压站节能改造迫在眉急
  • 固定耗电量占比高

    工厂用电50%被固定耗电量占据,加工机械消耗的25-30%电力源自液压站。

  • 待机电量消耗大

    加工周期中液压站几乎都处于保压状态,即使在待机状态下,电力也会被大量消耗

  • 节能设备不节能

    设备大都采用变频调速,虽然起到了一定的节能效果,但仍存在能耗浪费的现象。

必赢网址bwi437液压站节能改造方案

采用永磁电机+变频器+压力传感器组成的闭环控制,是用永磁电机取代原异步电机,保留原油泵,对生产所需的压力和流量采用闭环控制。对液压设备的压力信号形成一个闭环控制,通过实时调节电机转速,来调节油泵的流量,在保证系统压力的同时,使溢流阀不动作,把原来的溢流损耗节了下来。

  • 必赢网址bwi437液压站节能改造
  • 必赢网址bwi437液压站节能改造
服务流程
  • 01 识别高耗能设备
  • 02 设备用能分析
  • 03 节能机会识别+节能建议
  • 04 节能改造实施方案+项目融资方案
  • 05 设备改造(监理,施工,调试)
  • 06 节能量测量与验证
案例效果分享
液压站节能改造
项目背景 某钢业有限公司位于拥有200万吨产成品生产线,建成有高效节能环保型的冷轧薄钢板、镀锌、镀铝锌及镀锡薄钢板、深冲碳钢、无取向硅钢、彩涂薄钢板生产线项目。拥有酸洗机组、冷连轧机组、镀锌、镀铝锌、彩涂、镀锡、冷轧退火、冷轧硅钢生产线等数十条。产品定位于高档次精品薄板,拥有具有国内外高轧制水平的1450毫米冷连轧机组等。 该企业长期以来能耗较大,月电费在1000万元左右。企业对节能的需求比较强烈,但是对于自己的用能缺乏深入了解的手段,难以开展节能工作。
  • 改造前 该项目涉及液压设备的液压油泵系统采用三相异步电动机拖动油泵系统,带动油泵从油箱吸油并加压输出,经控制阀控制油的压力、流量和方向。 该液压站由2台电机组成动力系统,为一开一备。电动机有功功率在18.5 kW至23.2 kW之间波动,大量时间电机带动液压油泵全速旋转,转速为1479r/min,持续在23.2kW左右,工作油压在8MPa左右。只有在油缸动作时才有能量的短暂波动。年平均用电量约185600千瓦时。 改造前
  • 改造后 系统长时间运行能耗在15kW左右,只有在油缸动作的临时情况,因系统需要大流量时,能耗会短暂上升到23.2kW。 √ 节能率:30% √ 预计年节约费用:34642元/年 √ 改造实施时长:<1天 无需停产 √ 维护成本降低 减少系统自身发热,使油温保持在较低温度,延长液压系统元器件及液压油的使用寿命,减少液压系统故障率。系统油温大幅降低,减少冷却水使用。 改造后
项目改造前后成果

项目改造前后成果

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